هلیکوپتر مریخ به دلیل مشکل ارتباطی با استقامت در حال استراحت است

هلیکوپتر مریخ Ingenuity برای چند روز استراحت خواهد کرد در حالی که مهندسان ناسا جزئیات یک مشکل ارتباطی بین هلیکوپتر و شریک مریخ نورد آن Perseverance را بررسی می کنند .

پس از هفدهمین پرواز Ingenuity در روز یکشنبه، 5 دسامبر، اختلالی در ارتباط رادیویی بین هلیکوپتر و مریخ نورد رخ داد. این مشکل در مرحله فرود Ingenuity رخ داد، به این معنی که تیم نمی‌دانست هلیکوپتر سالم فرود آمده است یا خیر و آنها قادر به گرفتن عکس از پرواز نیستند.

با این حال، پانزده دقیقه بعد، مریخ نورد تأییدی دریافت کرد که هلیکوپتر سالم است. مهندسان ناسا داده های تله متری موجود را تجزیه و تحلیل کردند و دریافتند که مشکل در ارتباط رادیویی بین این دو به دلیل مشکلات خط دید بین آنها است. پرواز با این فرض برنامه ریزی شده بود که استقامت در یک مکان و جهت خاص باشد، اما برنامه های مریخ نورد تغییر کرد و در جای دیگری قرار گرفت. همین تفاوت فاصله بین این دو بود که باعث وقفه در ارتباطات رادیویی شد.

در مصاحبه ای، یکی از اعضای تیم Ingenuity تایید کرد که مشکلی وجود داشته است، اما نباید غیرقابل حل باشد. تدی تزانتوس، سرپرست برنامه Ingenuity، در مصاحبه ای با UPI گفت: "در نهایت، به هر طریقی، ما ارتباطات بسیار بهتری خواهیم داشت، بنابراین فقط این سوال است که چه زمانی دوباره تلاش خواهیم کرد." اساساً ما محدودیت‌های اتصال رادیویی 900 مگاهرتز Ingenuity را کشف کرده‌ایم.

در یک به روز رسانی در وبلاگ رسمی Ingenuity که این هفته منتشر شد، Tzanetos گفت که اطلاعات اضافی از Ingenuity توسط Perseverance دریافت شده است. او نوشت: «اطلاعات محدودی که دریافت شد نشان می‌دهد که قدرت روی روتورکرافت بسیار عالی است، که نشان می‌دهد در حالت عمودی قرار دارد و به آرایه خورشیدی آن اجازه می‌دهد تا شش باتری لیتیوم یونی خود را به طور مؤثر تغذیه کند. با این حال، همان مشکلات خط دیدی که تیم معتقد است ارتباطات مختل شده در پایان پرواز 17 همچنان مانع از بازگرداندن اکثر بسته های داده (از جمله تصاویر از پرواز) به مریخ نورد – و سپس به زمین شد.

این تیم اکنون منتظر فرصتی برای انتقال این داده ها از پرواز قبلی است که فکر می کند در چند روز آینده اتفاق خواهد افتاد.